一.下鉗口座升降受阻
下鉗口座升降受阻,主要由以下二方面原因引起:1.電器故障;2.機械傳動摩擦力增大。在處理該故障前先請電工用萬用表查一下,以便排除電器故障懷疑,本內容主要介紹機械傳動摩擦力增大故障的排除方法。
A. 工具準備,3—5T千斤頂1只,14—17呆板手1把,S=5、6、8、10內六角板手各1支,300或500鋼直尺1支及隨機工具;
B.拆開主體前后圍板,底座左右蓋板,拆下前面鏈條漲緊輪,放下鏈條,拆下后面行程開關碰板;
C.取下絲桿下部二只螺母,方法是用14—17呆板手送開M10(或M8)螺母,用(WE—1000B:S=6;WE—300/600B:S=5)內六角板手旋出緊定螺絲,逆時針旋下大螺母,如發(fā)現(xiàn)用手旋不動時,用鐵錘向逆時針方向敲擊幾下就可退出;
D.在臺板與下鉗口之間墊上適合高度的墊塊啟動油泵(注意只要掛上A砣就可以)升起活塞此時注意指針不能超過1/3圈,如達到該范圍要停機檢查二根絲桿升起是否平行,如不平行在低的一端用千斤頂頂平,按以上方法一直將絲桿撥出200毫米左右時停下;
E.用細砂皮和抹布清理軸上的臟東西,后涂上清潔的機油,底下孔部也要清理干凈涂上油,然后旋開回油閥降下絲桿,如發(fā)現(xiàn)降不下來就用鋼直尺量一下二根絲桿是否平行,如不平行在低端用千斤頂頂一下即可,降到軸端離底座平面約50毫米左右裝回二只螺母;
F.絲桿降到底后裝回鏈條及漲緊輪就可以試機檢查升降是否正常,如正常應裝好底下二只螺母,裝時注意緊定螺絲的定位孔,裝回拆下的各種零部件就可以了。
二.鉗口打滑(試件夾不?。?/SPAN>
1.因目前試驗機大部分用于施工現(xiàn)場的質量控制,試件主要是螺紋鋼,在拉伸過程中大量的氧化皮,金屬碎屑掉入滑動面間,拉傷滑動面,使滑動阻力增大是造成該故障的主要原因。維修方法是:A拆下鉗口卡板;B用抹布、銼刀清理拉傷部位;C涂上石墨+黃油的調合劑裝回鉗口卡板就可以。
2.WE—1000B試件夾不住問題,說明一下夾持方法。
A.根據(jù)試件長度調整好上、下鉗口距離,上鉗口先夾住試件;
B.啟動油泵,并旋開送油閥1.5—2圈;
C.用手抬起下鉗口的拉桿,夾住試件并停留5—10秒就可以了。
三.緩沖閥調整方法
A.啟動油泵,升起工作臺,距離多少隨意;
B.順時針旋緊測力計左邊的緩沖閥,用手抬起擺桿后放手;
C.逆時針緩慢松開緩沖閥,使擺桿緩慢回落就可以;
D.使用不同測量范圍均須按以上方法調整緩沖閥。