離心機污泥脫水系統(tǒng)技術(shù)改造
摘要:根據(jù)污水廠離心機污泥脫水系統(tǒng)的實際運行情況,結(jié)合生產(chǎn)中大量的試驗結(jié)果,分析影響離心機污泥脫水效果的主要因素(液環(huán)層厚度、速差、絮凝劑投加位置),進行提高離心機污泥脫水效果的技術(shù)改造,總結(jié)使離心機穩(wěn)定運行的管理與維護的經(jīng)驗。
離心機污泥脫水系統(tǒng)技術(shù)改造
處理能力20000m3/d,污水處理系統(tǒng)采用倒置的A2/O+側(cè)流除磷工藝,具有脫氮除磷功能,污泥脫水系統(tǒng)采用兩套瑞典NOXON公司的臥螺離心機,進泥流量15m3/h,*大干固體負荷為500kg/h,但離心機的運行情況一直不好,經(jīng)常是兩臺離心機同時連續(xù)運轉(zhuǎn)超過18h,還不能及時將系統(tǒng)的剩余污泥脫除,生化系統(tǒng)的運行稍有波動就會造成系統(tǒng)中積泥嚴重,導(dǎo)致污泥老化、污泥活性變差,嚴重時曝氣池上布滿死泥和生物泡沫,所以一旦出現(xiàn)沖擊負荷,需要很長時間才能恢復(fù)生化系統(tǒng)的良好運行參數(shù),緩沖能力很差,污泥脫水系統(tǒng)形成了制約生化系統(tǒng)穩(wěn)定運行的瓶頸。為此,對污泥脫水系統(tǒng)進行技術(shù)改造,以解決污泥脫水系統(tǒng)的存在問題,為生化系統(tǒng)的工藝穩(wěn)定創(chuàng)造了良好的條件。
1.更改污泥脫水系統(tǒng)工藝管線提高系統(tǒng)可靠性
因污水處理廠不允許停產(chǎn),污泥脫水是關(guān)鍵的設(shè)備,必須有較高的可靠性,采用如圖1所示的工藝管線流程,考慮到離心機故障時及離心機維修期間配套設(shè)備與離心機相互備用的關(guān)系,臥螺離心機、污泥進料螺桿泵、PAM加藥螺桿泵等如有1臺出現(xiàn)故障,通過閥門的切換,仍能保證污泥脫水系統(tǒng)的運行。
原設(shè)計中,絮凝劑的投加點在離心機的污泥進口,這種投加方式的反應(yīng)時間短。將絮凝劑投加位置改至污泥螺桿泵的入口處,如圖1所示,這樣可以通過螺桿泵的混合攪拌作用使PAM與污泥更加充分的混合。實際運行表明離心機可以獲得較高的工作壓力,并且在絮凝劑的投加量相同的情況下,增加了脫水泥餅的含固率。
?。玻{(diào)整干固體負荷保證離心機負荷正常
離心機處理能力包括離心機的干固體負荷和水力負荷。干固體負荷是指每小時處理的不揮發(fā)固體(干污泥,DS)重量,以kg/h表示;水力負荷指進入離心機的污泥流量,以m3/h表示,它與離心機進泥濃度(MLSS,g/L)的乘積即為干固體負荷。
該臥螺離心機的*大干固體負荷為500kg/h,在脫初沉污泥時由于進泥濃度高(35g/L),改造前采用滿負荷15m3/h進泥,在轉(zhuǎn)速為2300r/min時,離心機的干固體負荷可達560kg/h,所以無論投加多大量的絮凝劑,上清液均極混濁,大量污泥從上清液返流管中流出。由于初次沉淀池的污泥含有大量泥砂,這種運行方式導(dǎo)致離心機的磨損嚴重,動平衡受到較大程度破壞,振動加劇。
鑒于上述情況,將離心機的進泥流量降低為11.6m3/h,在轉(zhuǎn)速為2300r/min時,離心機的干固體負荷降為405kg/h,脫水上清液十分良好,懸浮物在63~150mg/L之間。表1是在離心機實際運行(轉(zhuǎn)鼓速度2300r/min)中取得的一組數(shù)據(jù)。
從表中可以看出,由于初沉池污泥的濃度高(35g/L),離心機的干固體負荷可達405kg/h,二沉池污泥因沒有污泥濃縮池,進泥濃度低(7.5g/L),干固體負荷只能達到85~120kg/h,離心機幾乎等于空轉(zhuǎn),單位時間內(nèi)的處理能力大大降低,根本不能將生化系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥及時脫除。使用10t容量的污泥車,脫初沉池的污泥只需要1臺離心機運行3.5h即能裝滿一車,但脫二沉池的污泥則需要兩臺離心機運行6.5h才能裝滿一車,而且,運行時必須增加PAM的投加量,才能取得較好的脫水效果。通過技術(shù)改造,將二沉池的污泥回流到初沉池,技改后,污泥脫水系統(tǒng)運行時只需要脫初沉污泥不需要脫二沉污泥,離心機的進泥濃度一直保持在30g/L以上,大大減少了離心機的運行時間,并且大大減少了污泥脫水的投藥量,離心機變?yōu)橐挥靡粋洌到y(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性有很大增強。
通過上述運行情況,總結(jié)認為在實際運行中,必須通過調(diào)整水力負荷,來保證進入離心機干固體負荷不超過離心機的*大承受能力,否則,多余的干固體將從上清液中排出,上清液的懸浮物會急劇增多,并增加離心機電機的負荷;同時也應(yīng)注意,應(yīng)保證進入離心機的干固體負荷不小于離心機*大承受能力的60%,否則,離心機不能充分發(fā)揮其性能。
因此在進行設(shè)備選型時,就應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┍WC進入離心機的干固體負荷不小于離心機*大承受能力的70%,如果生化處理系統(tǒng)不能保證較高的排泥濃度,在設(shè)計時則應(yīng)考慮安裝污泥濃縮機,以提高離心機的進泥濃度,增強處理效果。
?。常娱L絮凝劑攪拌時間增強溶解程度
絮凝劑自動投加裝置中存在一個問題就是PAM溶藥攪拌罐的容積偏小,絮凝劑的溶解時間偏短。污泥脫水系統(tǒng)在正常運行時離心機的干固體負荷約為405kg/h,絮凝劑的投加量為1000L/h,加藥攪拌罐的容積為1.0m3,藥劑的攪拌時間為60min,使用中發(fā)現(xiàn)攪拌罐中有相當(dāng)數(shù)量的PAM白色顆粒均勻懸浮在溶液中而沒有充分溶解,后來通過又增
加了一臺PAM溶藥攪拌罐,使藥劑的攪拌時間延長至120min,取得了良好的溶藥效果。
4.增設(shè)高位水箱穩(wěn)定自來水壓力絮凝劑自動投加裝置PAM的濃度是根據(jù)稀釋用水的水量來自動調(diào)節(jié)的,但廠自來水的壓力很不穩(wěn)定,造成稀釋用水流量在1500L/h~3000L/h之間波動,導(dǎo)致PAM的配制濃度不夠穩(wěn)定;并且,由于水壓的波動造成稀釋水經(jīng)常從錐形溶藥漏斗濺出,導(dǎo)致PAM經(jīng)常板結(jié)在漏斗壁上,幾次造成絮凝劑自動投加裝置故障停車。為此,在自來水入口設(shè)置???位水箱來保證稀釋水壓力的穩(wěn)定,稀釋水的流量穩(wěn)定在1800L/h,取得了理想的運行效果。
?。担O(shè)置污泥破碎切割機減少進泥雜質(zhì)
由于離心機的結(jié)構(gòu)特性決定了它對進泥質(zhì)量的要求比較高,即使是很小的毛發(fā)與污泥混在一起也很容易造成堵塞,導(dǎo)致離心機在運行中因上清液返流管堵塞而被迫停機。根據(jù)運行經(jīng)驗,初次沉淀池的污泥中所含的毛發(fā)、棉紗等都比較多,為此,經(jīng)過多方調(diào)研、咨詢、試驗,決定選用JWC的污泥破碎切割機,安裝在初次沉淀池污泥排出口,以期徹底解決這一問題。普通的污泥破碎機只對污泥起作用,將大塊的污泥打碎成細小的污泥顆粒,而JWC的污泥破碎切割機的功能很強大,它具有兩組極其鋒利的刀片,刀片之間有非常精密的配合,能將污泥中所含有的各種纖維類物質(zhì)如破布、棉紗等,全部切成直徑不大于15mm的碎段,對塑料袋、塑料盒、衛(wèi)生巾、小木塊等,也能切成直徑不大于15mm的碎塊。經(jīng)過實際使用證明,使用了污泥破碎切割機以后,離心機的運行更加穩(wěn)定,堵塞的周期大大延長。
6.增加自控設(shè)施采集離心機運行信號
污泥脫水系統(tǒng)原設(shè)計離心機的運行信號不能傳送到中心控制室的計算機上,導(dǎo)致污泥脫水系統(tǒng)的加藥量處于失控狀態(tài),操作人員為了省事,在夜晚經(jīng)常將加藥量調(diào)得很高。通過增設(shè)電量隔離器,將直接反映加藥量的PAM投加泵變頻器的頻率信號(4~20mA信號)引入中控室計算機,就可對加藥量進行連續(xù)監(jiān)控并留下歷史紀錄,大大降低生產(chǎn)成本。
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